產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
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解決方案
煤礦通風(fēng)機的變頻節能改造
1 引言
變頻調速在風(fēng)機和泵類(lèi)負載上的應用具有顯著(zhù)的節能效果,并且具有軟啟動(dòng)和軟停機的優(yōu)良控制特性,因此變頻器首先在冶金、電力、石化、供熱和民用風(fēng)機水泵的控制領(lǐng)域得到廣泛的應用。由于煤礦生產(chǎn)的特殊環(huán)境和安全上的特殊要求,變頻器在煤礦的應用起步比較晚。隨著(zhù)我國市場(chǎng)經(jīng)濟的深入發(fā)展,煤礦的增產(chǎn)、降耗、提效被提到了重要地位,設備節能改造勢在必行。
煤礦通風(fēng)機按結構分為軸流式和離心式;通風(fēng)機是保障煤礦安全的主要通風(fēng)機械,365天晝夜運轉。礦井通風(fēng)機一般配備兩套,一臺工作一臺備用。礦井通風(fēng)機的額定通風(fēng)能力(風(fēng)量、風(fēng)壓)是根據設計計算的礦井末期的通風(fēng)阻力和達產(chǎn)時(shí)的風(fēng)量確定。在礦井投產(chǎn)初期,風(fēng)機的富裕能力是比較大的。
在煤礦生產(chǎn)中,所需風(fēng)量風(fēng)壓在不同階段有不同的要求,為滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,煤礦通常采用以下幾種方法調節:
(1) 閘門(mén)調節;
(2) 改變通風(fēng)機速度;
(3 )改變前導器葉片角度;
(4) 軸流式通風(fēng)機改變動(dòng)葉安裝角;
(5) 離心式通風(fēng)機調節尾翼擺角;
(6 )軸流式通風(fēng)機改變動(dòng)葉數目;
(7 )軸流式通風(fēng)機改變靜葉角度。
其中以閘門(mén)調節效率最差,它是人為地改變阻力曲線(xiàn),增加風(fēng)阻,越調節性能就越惡化;前導器調節和尾翼擺角調節效率比閘門(mén)要高;改變動(dòng)葉安裝角和動(dòng)葉數目,可改變風(fēng)機的特性曲線(xiàn),使風(fēng)機在較大范圍內以較高的效率運行,以達到節能降耗的目的。改變通風(fēng)機速度,使其在較佳工況點(diǎn)運行,使風(fēng)機在較大的范圍內以較高的效率運行,節能效果好。
2 礦用通風(fēng)機采用變頻調速改造的優(yōu)點(diǎn)
隨著(zhù)電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、信息技術(shù)和現代控制理論在調速系統中的應用,并且由于近年電力緊張,變頻調速技術(shù)已經(jīng)成為現代電力傳動(dòng)的一個(gè)發(fā)展方向,卓越的調速性能,使得變頻器在煤礦生產(chǎn)中的節能效果越發(fā)顯著(zhù)。因此,將礦用通風(fēng)機改為變頻器控制,將傳統的電機調速技術(shù)、現代電力電子技術(shù)以及計算機控制技術(shù)結合在一起,當煤礦通風(fēng)量發(fā)生變化時(shí),自動(dòng)調速,使通風(fēng)機在經(jīng)濟的轉速下有效運行,從而達到節電的效果。變頻調速節能控制裝置的特點(diǎn):(1)調速效率高;(2)調速范圍大;(3)調速精度高;(4)啟動(dòng)電流小,而且容易實(shí)現閉環(huán)控制。由于可以利用原普通交流異步電動(dòng)機,所以特別適合對原有舊設備的技術(shù)改造,它既保持了原風(fēng)機、電動(dòng)機不用更換的優(yōu)點(diǎn),又能達到節電的顯著(zhù)效果,是礦用通風(fēng)機調速節能的理想方法。
3 用戶(hù)現場(chǎng)設備介紹
肥城礦業(yè)集團公司陶陽(yáng)煤礦中三井2003年前使用的通風(fēng)設備,為渦輪式通風(fēng)機(70B2)。此類(lèi)設備效率低(最高只能達到60%)、能耗大。效率低的主要原因是無(wú)法進(jìn)行調速運行,只能通過(guò)調整葉片角度來(lái)控制風(fēng)量和風(fēng)壓,而礦井最初通風(fēng)設備選型時(shí),留有較大余量,長(cháng)時(shí)間內達不到滿(mǎn)負荷運轉。
2K56系列風(fēng)機是沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(集團)有限公司與東北大學(xué)合作,共同開(kāi)發(fā)的新型礦井節能風(fēng)機。該機為雙級葉輪軸流通風(fēng)機,葉片采用鑄造鋁合金,型線(xiàn)為機翼型扭曲式,安裝角度可在20°~50°之間調整。當需要返風(fēng)時(shí),可使通風(fēng)機直接反轉,不需要調整風(fēng)機的任何裝置。裝置最高靜壓效率達85.3%。產(chǎn)品有效區域寬廣,該系列風(fēng)機的裝置靜壓效率比老式風(fēng)機70B2提高近14%。
為改變原通風(fēng)機落后運行方式,陶陽(yáng)煤礦中三井領(lǐng)導決定把兩臺老式渦輪通風(fēng)機70B2—21NO-24型風(fēng)機(500 kW/6kV)更換為軸流式節能風(fēng)機2K56-2N0-24,采用變頻調速的方法來(lái)控制風(fēng)量的大小。
陶陽(yáng)煤礦中三井領(lǐng)導經(jīng)過(guò)慎重考察,認真比較,選用山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的風(fēng)光牌JD-BP37-500F型(500kW/6kV、2套)高壓變頻系統,對中三井1#、2#通風(fēng)機進(jìn)行變頻改造。高壓變頻器于2008年4月投運,設備至今運行良好。經(jīng)過(guò)肥礦集團檢測中心的檢測,各項性能指標達到設計要求,通風(fēng)機實(shí)現了有效運行,改造達到了預期目的。
陶陽(yáng)煤礦中三井通風(fēng)機為兩臺,一用一備,現場(chǎng)1#、2#通風(fēng)機設備參數相同,下面表1給出1#通風(fēng)機基本參數。
表1為現場(chǎng)電機參數,表2為風(fēng)機參數。
4 山東新風(fēng)光電子JD-BP37-500F高壓變頻器
4.1JD-BP37-500F高壓變頻器的主要性能指標
變頻器功率: 500kW
輸入頻率: 50Hz
輸入電壓: 6.0kV±20%
輸出電壓: 三相正弦波電壓0-6kV
額定電流: 61A
輸出頻率: 0-120Hz
頻率分辨率: 0.01Hz
加速時(shí)間: 可按工藝要求設定
減速時(shí)間: 可按工藝要求設定
故障診斷及檢測:自動(dòng)檢測,自動(dòng)定位
網(wǎng)側功率因數:0.95(高速時(shí))
過(guò)載保護: 150%1分鐘
防護等級: IP20
環(huán)境濕度: 90%,無(wú)凝結
4.2性能特點(diǎn)
(1) 全中文WINDOWS操作界面,彩色液晶觸摸屏;
(2)輸入功率因數高,電流諧波少,無(wú)須功率因數補償/諧波抑制裝置;
(3)輸出階梯正弦PWM波形,無(wú)須輸出濾波裝置,對電纜、電機絕緣無(wú)損害,電機諧波少,減少軸承、葉片的機械振動(dòng),輸出線(xiàn)可以長(cháng)達1000米;
(4)功率電路模塊化設計,維護簡(jiǎn)單;
(5)高壓主回路與控制器之間為光纖連接,安全可靠;
(6)完整的故障監測電路、精確的故障報警保護;
(7)內置PLC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應多變的現場(chǎng)需要;
(8)可靈活選擇現場(chǎng)控制/遠程控制;
(9)可接受和輸出0~5V/4~20mA工業(yè)標準信號;
(10)可根據用戶(hù)需要內置PID調節器;
(11)完整的通用變頻器參數設定功能。
5 改造主回路控制方案
風(fēng)光高壓變頻調速系統由一次回路進(jìn)線(xiàn)柜(旁路柜)、變壓器柜、變頻單元柜和操作控制柜組成。旁路柜在變頻器維護過(guò)程中或變頻器出現故障時(shí),將電機投入到工頻電網(wǎng)運行,保證生產(chǎn)不受影響。變頻運行時(shí),變頻器為電機提供全面的保護。高壓變頻器旁路柜一次回路如圖1所示。
DL:用戶(hù)高壓真空斷路器
K1、K2、K3:高壓變頻器內置高壓隔離開(kāi)關(guān)
BPQ:JD-BP37-500F高壓變頻器
D:500kW/6kV異步電動(dòng)機
圖1手動(dòng)旁路柜中,共有3個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,K2與K3采用電磁互鎖操動(dòng)機構,實(shí)現電磁互鎖。當K1、K3閉合,K2斷開(kāi)時(shí),電機變頻運行;當K1、K3斷開(kāi),K2閉合時(shí),電機工頻運行,此時(shí)變頻器從高壓中隔離出來(lái),便于檢修、維護和調試。
旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖, DL合閘時(shí),絕對不允許操作旁路隔離開(kāi)關(guān)與變頻輸出隔離開(kāi)關(guān),以防止出現拉弧現象,確保操作人員和設備的安全。
6節能計算
6.1風(fēng)機節能計算公式
風(fēng)機流量變化量,如前所述,采用變頻調速是有效的節電措施。根據GB12497-1995《三相異步電動(dòng)機經(jīng)濟運行》對電機經(jīng)濟運行管理的規定有如下的計算公式。
6.2節能計算
采取風(fēng)門(mén)調節風(fēng)量時(shí)風(fēng)機所需的軸功率為401kW,變頻器調風(fēng)量時(shí)相對調節風(fēng)門(mén)調風(fēng)量的節電率為0.364。
(1)每年節電量計算(每年按工作300天計算)
每年工作天數小時(shí)數功率節電率=300X24x401x0.364=1050940.8kW·h
(2)每年節電費計算(電價(jià)按0.5元/計算)
電費單價(jià)x用電量=0.5x1050940.8=525470.4元
6.3實(shí)際節能情況
風(fēng)機采用變頻器改造投入運行后,電流從55A下降到26A左右,運行頻率35Hz,輸入電流26A,輸入電壓6.3kV,輸出電流49A,輸出電壓4kV,風(fēng)機電機功率從411.52kW下降到260.68kW,一年節電量(411.52-260.68)X300X24=1086048kW·h,實(shí)際年節電費用543024元,與理論計算值基本吻合。
7變頻改造的其他優(yōu)點(diǎn)
(1)采用變頻器后啟動(dòng)風(fēng)機時(shí)可以實(shí)現變頻軟啟動(dòng),避免了啟動(dòng)電流對電網(wǎng)及控制設備的沖擊,可以有效地延長(cháng)電氣設備的使用周期。
(2)按需調節風(fēng)量,調速范圍寬且調速精度高,避免浪費。進(jìn)行變頻改造后,風(fēng)機的風(fēng)量不再需要通過(guò)改變葉片角度來(lái)調節,而是由變頻器通過(guò)調節電機的轉速來(lái)實(shí)現,調節線(xiàn)性度好,因而可以根據井下生產(chǎn)需要隨時(shí)調節風(fēng)量,避免了浪費。
(3)降低了風(fēng)機的工作強度,延長(cháng)了使用壽命。進(jìn)行變頻改造后,風(fēng)機的大部分時(shí)間工作在低速狀態(tài)下,因而大大降低了風(fēng)機的機械強度和電氣沖擊,大大延長(cháng)了風(fēng)機壽命,提高了風(fēng)機的安全運行系數和運行周期。
(4)變頻器具有短路、過(guò)載、過(guò)壓、欠壓、缺相等各種保護,有效地保護了電機。
(5)改善了現場(chǎng)工作環(huán)境,由于降低了風(fēng)機的轉速,風(fēng)機噪聲大大降低,深受現場(chǎng)工作人員的歡迎。
(6)減少了反風(fēng)中的操作環(huán)節,以前反風(fēng)需要操作系統的立式風(fēng)門(mén)、水平風(fēng)門(mén)以及反風(fēng)風(fēng)門(mén),工序繁多而且經(jīng)常出現倒錯風(fēng)門(mén)的事故。現在使用軸流式風(fēng)機和變頻器控制后,反風(fēng)時(shí)極其簡(jiǎn)單,只要在人機界面上將運行頻率調整為負的頻率,電機就會(huì )先減速至零點(diǎn)然后再反轉到所調頻率,這期間不用再調整整個(gè)風(fēng)門(mén)系統,減少了工作量,降低了操作過(guò)程中的故障率。
8結束語(yǔ)
肥城礦業(yè)集團公司陶陽(yáng)煤礦中三井通風(fēng)機經(jīng)過(guò)變頻改造之后,不僅達到了良好的節能效果,并且使整套通風(fēng)系統的穩定性提高了一個(gè)大臺階。我國是世界上的產(chǎn)煤大國,也是噸煤電耗比較高的國家。如果煤礦需要調速的設備,多數能使用變頻調速裝置改造,節約的能源將是非常可觀(guān)的。