產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
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解決方案
唐山寶泰鋼鐵公司風(fēng)機高壓變頻技改紀實(shí)
1前言
唐山新寶泰鋼鐵有限公司始建于2002年8月,2003年投入生產(chǎn),是一家集燒結、煉鐵、煉鋼以及帶鋼生產(chǎn)、商貿于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。公司現有員工3600人,公司主體設備有:92m2步進(jìn)式燒結機三臺;10m3豎爐兩座;450m3高爐三座;50T氧氣頂吹轉爐兩座;石灰窯10座;四機四流連鑄機一臺;五機五流連鑄機一臺;180萬(wàn)噸帶鋼生產(chǎn)線(xiàn)一條。2009年產(chǎn)鋼量200萬(wàn)噸,主要產(chǎn)品為帶鋼,其余鋼坯外銷(xiāo)。
2需要改造的設備情況
利用高新技術(shù)來(lái)提高企業(yè)生產(chǎn)設備的管理水平和節能降耗已是各企業(yè)首選的手段之一。高壓變頻節能技術(shù)在我國的已接近世界同行的先進(jìn)水平,并以產(chǎn)品性能穩定、服務(wù)及時(shí)、價(jià)格適宜等優(yōu)勢深受?chē)鴥绕髽I(yè)接受和應用。
利用變頻器作為風(fēng)量的調節最直接的效益就是節能降耗。采用變頻調速的主要特點(diǎn)是消除或減少擋板的節流損失,可自動(dòng)調節轉速與負荷匹配,從而達到較佳的節能目的。一般情況下生產(chǎn)設備的節能可以通過(guò)兩種手段實(shí)現,一是減少運行時(shí)間;二是在滿(mǎn)足運行工況的前提下消減輸入功率,顯然第一種方法不適合連續運行的風(fēng)機,那么利用變頻調速等節能技術(shù)可以消減輸入功率正合適不需要恒轉矩的風(fēng)機、水泵類(lèi)的設備。
唐山新寶泰鋼鐵有限公司2009年噸鋼煤消耗處于行業(yè)較高能耗水平。為了降低生產(chǎn)成本,廠(chǎng)領(lǐng)導決定對豎爐電除塵器風(fēng)機、煉鐵廠(chǎng)出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機、煉鐵廠(chǎng)礦槽除塵風(fēng)機、3#爐噴煤主排風(fēng)機、煉鋼廠(chǎng)轉爐二次除塵風(fēng)機加裝高壓變頻系統及輔助節能設備。需改造的設備參數如下:
燒結廠(chǎng):1#10m2豎爐HEP80-3電除塵器風(fēng)機和2#10m2豎爐HEP80-3電除塵器風(fēng)機,額定功率:500kW/10kV,數量:2臺。
煉鋼廠(chǎng):轉爐二次煙塵BLCM-24-14200布袋除塵器風(fēng)機,額定功率:1600kW/10kV,數量:1臺。
煉鐵廠(chǎng):1#450m3高爐出鐵場(chǎng)BLCM-12-5500m2布袋除塵器風(fēng)機和3#450m3高爐出鐵場(chǎng)BLCM-12-5500m2布袋除塵器風(fēng)機,額定功率:630kW/10kV,數量:2臺。
1#450m3上料礦槽RMCM-3700布袋除塵器風(fēng)機和3#450m3上料礦槽RMCM-3700布袋除塵器風(fēng)機,額定功率:500kW/10kV,數量:2臺。
3#爐噴煤主排風(fēng)機,額定功率:450kW/10kV,數量:1臺。
高壓變頻器性能的好壞,將直接影響著(zhù)風(fēng)機的安全穩定運行,因此變頻器的選擇至關(guān)重要。新寶泰鋼鐵公司領(lǐng)導對除塵風(fēng)機系統節能技改工程改造前,收集了解了國內外變頻器的一些資料,經(jīng)反復比較,經(jīng)招標方式,選定山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP38系列8套高壓變頻調速系統,分別是JD-BP38-500F(4套)、JD-BP38-450F(1套)、JD-BP38-1600F(1套)、JD-BP38-630F(2套)對以上設備進(jìn)行變頻改造。
3風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻調速系統特點(diǎn)
山東新風(fēng)光是國家高新技術(shù)企業(yè),JD-BP38系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無(wú)速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),其諧波指標小于IEE519-1992的諧波國家標準,輸入功率因數高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動(dòng)、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問(wèn)題,可以使用普通的異步電機。
風(fēng)光牌高壓變頻器為高--高電壓源型模式,由移相變壓器,功率單元和控制器組成。前端由一個(gè)多繞組的隔離移相變壓器供電,采用30脈沖以上整流,功率單元每相采用低壓功率單元串接組成,風(fēng)光高壓變頻器采用模塊化設計,互換性好、維修簡(jiǎn)單。
風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻器除具有一般普通變頻器的功能外,還具有以下性能特點(diǎn):
(1)采用高速DSP作為中央處理器,運算速度更快,讓控制更精準。
(2)飛車(chē)啟動(dòng)功能:能夠識別電機的速度及轉向并在電機不停轉的情況下直接起動(dòng)。為了適應國內電網(wǎng)波動(dòng)大,系統提供旋轉中再啟動(dòng)功能。從而在電網(wǎng)電壓波動(dòng)超過(guò)+15~-35%U0情況下,系統能夠提供有效過(guò)、欠壓保護;在電網(wǎng)恢復正常后,自動(dòng)搜索跟蹤電動(dòng)機轉速及轉向按照設定曲線(xiàn)恢復正常運行狀態(tài),保證設備安全運行不跳閘。為了滿(mǎn)足不同現場(chǎng)對旋轉中再啟動(dòng)功能的需求,系統提供完備的參數設定功能,真正適應現場(chǎng)運行工況要求。
(3)完整的工頻/變頻自動(dòng)互切技術(shù):現在的高壓變頻器一般設置工頻旁路切換柜,變頻器發(fā)生故障時(shí)能使高壓電機轉至工頻運行,旁路切換有手動(dòng)旁路和自動(dòng)旁路切換兩種型式,手動(dòng)旁路需人工操作,時(shí)間較長(cháng),適應于無(wú)備用裝置或不需要自動(dòng)切換的運行工況,自動(dòng)旁路可在變頻器發(fā)生故障后直接自動(dòng)轉換至工頻運行。新風(fēng)光公司提供的自動(dòng)旁路切換柜,不僅可實(shí)現變頻故障情況下自動(dòng)由變頻轉換至工頻運行狀態(tài),還可實(shí)現在變頻檢修完畢后由工頻瞬間轉換至變頻的功能,整個(gè)轉換過(guò)程不會(huì )對用戶(hù)設備的運行造成任何影響。
(4)旋轉中再啟動(dòng)功能:運行過(guò)程中高壓瞬時(shí)掉電三十秒鐘內恢復,高壓變頻器不停機,高壓恢復后變頻自動(dòng)運行到掉電前的頻率。
(5)掉電3秒不停機功能。在高壓變頻器高壓失電3秒內,高壓變頻器自動(dòng)減速繼續運行,3秒內恢復高壓變頻器從最后運行頻率開(kāi)始恢復運行,3秒內高壓未恢復變頻器停機,30秒(可設置)內高壓恢復變頻器自動(dòng)執行飛車(chē)啟動(dòng)。
(6)線(xiàn)電壓自動(dòng)均衡技術(shù)(星點(diǎn)漂移技術(shù)):變頻器某相有單元故障后,為了使線(xiàn)電壓平衡,傳統的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相同的電壓,而線(xiàn)電壓自動(dòng)均衡技術(shù)通過(guò)調整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線(xiàn)電壓均衡輸出。在運行中,如果有任意三個(gè)單元以?xún)瘸霈F故障,變頻器本身會(huì )自動(dòng)旁路該單元,同時(shí)變頻器主控系統具有星點(diǎn)漂移功能,使三相輸出線(xiàn)電壓保持平衡,不會(huì )對電動(dòng)機造成不利影響。
(7)具備突發(fā)相間短路保護功能。如果由于設備原因及其他原因造成輸出短路,此時(shí)如果變頻器不具備相間短路保護功能,將會(huì )導致重大事故。變頻器在發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題時(shí)能夠立即封鎖變頻器輸出,保護設備不受損害,避免事故的發(fā)生。
4設備改造情況
變頻器設備接入用戶(hù)側高壓開(kāi)關(guān)和擬改造電機之間,變頻器控制接入原有的DCS系統,由DCS系統來(lái)完成正常操作。為了充分保證系統的可靠性,變頻器加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時(shí)將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,根據用戶(hù)要求切換方式為手動(dòng)切換。
根據用戶(hù)現場(chǎng)要求,采用8臺高壓變頻器分別對風(fēng)機一拖一控制,選用高壓變頻器型號如下表所示。
4.1風(fēng)機設備改造變頻選型
此次唐山寶泰鋼鐵公司風(fēng)機變頻技改項目選用高壓變頻器如下表1所示。
4.2一次回路及保護
風(fēng)光高壓變頻調速系統由一次回路進(jìn)線(xiàn)柜(旁路柜)、變壓器柜、變頻單元柜和操作控制柜組成。旁路柜在變頻器維護過(guò)程中或變頻器出現故障時(shí),將電機投入到工頻電網(wǎng)運行,保證生產(chǎn)不受影響。變頻運行時(shí),變頻器為電機提供全面的保護。高壓變頻器旁路柜一次回路如圖1所示。
DL:用戶(hù)高壓真空斷路器
K1、K2、K3:高壓變頻器內置高壓隔離開(kāi)關(guān)
BPQ:JD-BP38系列高壓變頻器
D:高壓異步電動(dòng)機
圖1手動(dòng)旁路柜中,共有3個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,K2與K3采用電磁互鎖操動(dòng)機構,實(shí)現電磁互鎖。當K1、K3閉合,K2斷開(kāi)時(shí),電機變頻運行;當K1、K3斷開(kāi),K2閉合時(shí),電機工頻運行,此時(shí)變頻器從高壓中隔離出來(lái),便于檢修、維護和調試。
旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖, DL合閘時(shí),絕對不允許操作旁路隔離開(kāi)關(guān)與變頻輸出隔離開(kāi)關(guān),以防止出現拉弧現象,確保操作人員和設備的安全。
故障分閘:將變頻器“高壓分斷”信號與旁路柜“變頻投入”信號串聯(lián)后,并聯(lián)于高壓開(kāi)關(guān)分閘回路。在變頻投入狀態(tài)下,當變頻器出現故障時(shí),分斷變頻器高壓輸入;旁路投入狀態(tài)下,變頻器故障分閘無(wú)效。
保護:保持原有對電機的保護及其整定值不變。
4.3對原設備液耦處理
1#出鐵風(fēng)機、3#出鐵風(fēng)機、鋼廠(chǎng)二次風(fēng)機原有設備裝有液力耦合器。在變頻改造時(shí),對原液耦處理考慮有兩種方式:一是將原液耦拆除,用連接軸代替液力耦合器,電機位置不動(dòng);二是將電機向前移動(dòng),直接與風(fēng)機相連。在本次改造中,采用第二種方式。
5設備現場(chǎng)使用情況
變頻器于8月30日設備開(kāi)始安裝,9月18日至10月2日調試和上高壓帶電機調試,在調試過(guò)程中,故障報警可靠,連鎖可靠,各種保護完備,變頻或工頻試運行正常。
用于新寶泰鋼鐵有限公司鋼廠(chǎng)、鐵廠(chǎng)風(fēng)機的高壓變頻節能改造項目的8臺套變頻器,節電改造后,通過(guò)連續72小時(shí)滿(mǎn)負荷試運行考核,10月2日變頻器全部投入生產(chǎn)運行,至今運行正常。
在運行期間,高壓變頻器控制精度高,系統運行穩定。工頻、變頻及切換運行正常,各項指標均達到設計要求。
安裝在鋼廠(chǎng)、鐵廠(chǎng)的8臺套的變頻器設備調試進(jìn)行了以下內容:
(1)變壓器初級涌流和次級靜態(tài)電壓測量;
(2)單元分立測試;
(3)變頻器空載測試;
(4)變頻器拖動(dòng)電機空載運行;
(5)變頻器拖動(dòng)電機負載載運行;
(6)測試變頻器的功能有:就地控制、軟起動(dòng)、變頻調速等。
使用變頻器后,風(fēng)機電機消耗功率明顯減小,實(shí)現了風(fēng)機電機軟起動(dòng)及無(wú)級調速。用變頻器起動(dòng)電機,沒(méi)有起動(dòng)電流沖擊,避免了對電機及電網(wǎng)的沖擊,調速精度高。降低電機轉速的同時(shí),電機軸承溫度下降,機械磨損下降,從而延長(cháng)電機和設備的使用壽命,降低了設備的維護費用。
經(jīng)過(guò)新寶泰鋼鐵公司能源中心、各分廠(chǎng)測試和計量,系統達到了預期的節能效果。10月18 日至 11月5日完成改造后的數據采集,變頻運行計量10月18 日 至10 月 21日(三天);工頻運行計量 11月 1 日 至 11 月3 日(三天)。風(fēng)機工頻與變頻運行數據統計如下表2、表3所示:
實(shí)施變頻節電改造后,使8套風(fēng)機電機總輸入功率由原來(lái)的3410.79kW降至2078.44kW,節電功率為1332.35kW,節電率達39.06%,年可節電959.29萬(wàn)kW·h(運行時(shí)間按300天/年計),電費按0.56元/kW·h計,年節約電費537.20萬(wàn)元,節電效益十分明顯。
6結束語(yǔ)
風(fēng)光牌JD-BP38系列高壓變頻器共8臺套,系統安裝合格,各項參數指標達到技術(shù)要求,且順利通過(guò)現場(chǎng)試運行,現已投入生產(chǎn)運行。項目改造是成功的,達到了預期的設計要求,具有非常顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。隨著(zhù)國家“十二五”期間對節能減排工作的支持力度空前加大,高壓變頻器正迎來(lái)黃金歷史發(fā)展階段。